Implementando a Lógica de Produção Puxada: Uma Pesquisa-Ação
Artigo principal Conteúdo
Resumo
Contexto: existe pouca evidência empírica da relação entre a implementação efetiva de técnicas lean e o seu real efeito na performance da cadeia produtiva. Objetivo: o objetivo deste artigo foi descrever o processo de implementação da lógica de produção puxada na cadeia de suprimentos, relatando a evolução histórica dos indicadores associados à mudança, como os níveis de estoque e os lead times ao longo de 23 meses de intervenção. Métodos: foi conduzido um projeto de pesquisa-ação descrevendo os passos da intervenção na cadeia entre os anos de 2017, 2018 e 2019, dividida em fases: o planejamento, a coleta de dados, a implementação da ação, a análise e a avaliação dos resultados. Resultados: a principal contribuição foi demonstrar que a mudança de produção empurrada para puxada na pesquisa impactou positivamente os indicadores de lead time, estoque e rotinas de planejamento. Houve a redução de mais de 30% para os níveis de inventários e cerca de 40% para os lead times, além do aumento da assertividade da previsão de vendas. Conclusão: o artigo pode ser uma possível referência para organizações que queiram promover alterações semelhantes em suas cadeias de suprimentos e alterar de maneira significativa a rotina de planejamento de seus fornecedores e distribuidores através da implementação da lógica puxada.
Não há dados estatísticos.
Detalhes do artigo
Esta revista continua sendo detentora dos direitos autorais dos artigos publicados. Para serem publicados, os autores devem assinar a Carta de Transferência de Direitos Autorais, que é enviada aos autores por e-mail, concedendo direitos, inclusive na tradução, à RAC. A revista concede a terceiros o direito de usar, reproduzir e compartilhar o artigo de acordo com o contrato de licença da Creative Commons (CC-BY 4.0), conforme declarado nas versões em formato PDF do artigo.
Referências
Bevilacqua, M, Ciarapica, F. E. & De Sanctis, I. (2017). Lean practices implementation and their relationships with operational responsiveness and company performance: An Italian study, International Journal of Production Research, 55(3), 769-794. https://doi.org/10.1080/00207543.2016.1211346
Bowersox, D., Closs, D. & Cooper, B. (2020). Supply chain logistics management (5th ed.) Boston, MA: McGrawHill. Retrieved from https://www.mheducation.com/highered/product/0078096642.html
Coughlan, P., & Coghlan, D. (2002). Action research for operations management. International Journal of Operations and Production Management, 22(2), 220–240. https://doi.org/10.1108/01443570210417515
Danese, P., Manfe, V. & Romano P. (2018). A systematic literature review on recent lean research: State-of-the-art and future directions. International Journal of Management Reviews, 20(2), 579–605. https://doi.org/10.1111/ijmr.12156
Dresch, A., Lacerda, D. P. & Miguel, P. A. C. (2015). A distinctive analysis of case study, action research and design science research. Revista Brasileira de Gestão de Negócio, 17(56), 1116-1133. https://doi.org/10.7819/rbgn.v17i56.2069
Forrester, J. (1958). Industrial dynamics a major breakthrough for decision makers. Harvard Business Review, 36, 37-66. Retrieved from https://www.scienceopen.com/document?vid=74f2f079-41e8-4f58-8162-2fac17ad8a7c
Jones, D. T., Roos, D., & Womack, J. P. (1990). The machine that changed the world. New York, NY: Simon and Schuster.
Liker, J. K. (2005). O modelo Toyota. Porto Alegre, RS: Bookman.
Mbhele, T. P. (2018). Decoupling paradigm of push-pull theory of oscillation in the FMCG industry. South African Journal of Business Management, 47(2), 53–66. https://doi.org/10.4102/sajbm.v47i2.60
Mello, C. H. P., Turrioni, J. B., Xavier, A., & Campos, D. F. (2012). Pesquisa-ação na engenharia de produção: Proposta de estruturação para sua condução. Production, 22(1), 1-13. https://doi.org/10.1590/S0103-65132011005000056
Mostafa, S. Dumrak, J. & Soltan, H. (2013). A framework for lean manufacturing implementation. Production and Manufacturing Research, 1(1), 44–64. https://doi.org/10.1080/21693277.2013.862159
Naim, M, Spiegler, V, Wikner J., & Towill, D. (2017). Identifying the causes of the bullwhip effect by exploiting control block diagram manipulation with analogical reasoning. European Journal of Operational Research, 263(1), 240-246. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2017.05.014
Näslund, D. (2013). Lean and six sigma – Critical success factors revisited. International Journal of Quality and Service Sciences, 5(1), 86-100. https://doi.org/10.1108/17566691311316266
Nematollahi, I. (2019). Empirical investigation of trust antecedents and consequences in decentralized supply chain: The case of cosmetics market in Iran. Decision Science Letters, 8(4), 483-504. https://doi.org/10.5267/j.dsl.2019.4.004
Panwar, A., Jain, R., Rathore, P., Nepal, B., & Lyons, A. C. (2018). The impact of lean practices on operational performance – an empirical investigation of Indian process industries. Production Planning & Control, 29(2), 158-169. https://doi.org/10.1080/09537287.2017.1397788
Roh, J., Hong, P., & Min, H. (2014). Implementation of a responsive supply chain strategy in global complexity: The case of manufacturing firms. International Journal of Production Economics, 147(Part B), 198–210. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2013.04.013
Tortorella, G. L., Miorando, R., & Marodin, G. (2017). Lean supply chain management: Empirical research on practices, contexts and performance. International Journal of Production Economics, 193, 98–112. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2017.07.006
Womack, J. P., Jones, D. T., & Roos, D. (2007). The machine that changed the World: The Story of Lean Production-Toyota’s Secret weapon in the global car wars that is the machine that changed the world- now revolutionizing world industry. New York, NY: Rawson Macmillan.
Zhang, A., Luo, W., Shi, Y., Chia, S. T., & Sim, Z. H. X. (2016). Lean and six sigma in logistics: A pilot survey study in Singapore. International Journal of Operations & Production Management, 36(11). https://doi.org/10.1108/IJOPM-02-2015-0093